2021年初,我公司拜訪(fang)天津國電某公司(sī)時,用戶提出高旁(pang)閥(某進口品牌)内(nèi)漏嚴重,每年定期(qi)維修,但是每次運(yùn)行不到1個月便出(chu)現内漏,閥後溫度(du)長期在480℃-500℃,熱量損失(shī)極大。我公司經💃🏻現(xian)場考察并對🧑🏾🤝🧑🏼原閥(fá)的結構💛進行分析(xī)後,提出了相應的(de)改造方案,得♻️到了(le)用戶💃🏻上下的認可(ke)及肯定。同年9月,經(jing)我公司設計改造(zào)後的高旁閥内件(jian)安裝并投入運行(hang),滿負荷狀态無内(nei)漏,閥後一直保持(chí)🔴在280℃左右📐,低于再熱(rè)冷段溫度(冷段約(yue)300℃),現場運行非常好(hao)。
現場原(yuan)閥狀況:
1. 閥芯閥座密(mì)封面沖蝕;
2.

原閥芯及閥(fa)蓋


原(yuan)閥座(帶閥籠)



原閥芯

原閥(fa)結構示意圖
結構分析(xi):
1)原閥内(nei)件采用平衡套筒(tong)式軟密封結構,調(diao)節精度高♊,但閥芯(xīn)🌈配合面上的軟密(mì)封環長期使用後(hou)會磨損嚴重并分(fen)裂,密封失效。從而(ér)導緻間隙流過大(da),漏流量增加,閥後(hou)嚴重超溫,影響機(ji)組的經濟效益。
2)閥芯密封(fēng)環壓蓋沒有導向(xiàng)設計,緻使閥芯密(mì)封環❄️受🈲力不均勻(yun)♌,密封性差,引起洩(xiè)漏量增加,閥後超(chao)溫。
3)閥座(zuo)與閥體采用螺栓(shuan)連接,閥座下端壓(yā)纏繞墊結構。結構(gòu)緊湊,布局合理,但(dàn)同時檢修難度大(da),操作空間小。
現(xiàn)場施工:

拆除現場氣源、電(dian)源


拆除(chu)閥座螺栓過程中(zhōng)

由于螺栓長期在(zai)高溫環境中使用(yòng),已無法按常規🍉方(fang)法㊙️拆除,現🛀場拆除(chu)過程中,幾次将内(nei)六方扳手掰斷
改造後:
1. 機理與原閥(fá)芯平衡結構相同(tong),閥腔上部作用于(yú)閥芯🏃♀️組件上的介(jiè)質壓力,可從預啟(qi)閥處自然洩流,閥(fa)門可🌐輕松打開☂️,平(píng)穩調節;
2. 閥内件表面(miàn)進行硬化處理,材(cái)質采用同種高性(xìng)能合金🈲鋼🐅,且密封(fēng)面堆焊硬質合金(jīn)材質,避免熱态狀(zhuang)态出現卡澀現象(xiàng);


改造後的閥(fa)内件
改造(zào)後示意圖

改造(zao)後的閥内件投入(rù)運行,關閉嚴密無(wu)洩漏。







